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氧化沟处理维尼纶废水工艺方案

来源: 北京莱金源水处理*有限公司

1 氧化沟处理维尼纶废水处理工艺
  原建维尼纶废水处理工艺主要处理来自维尼纶短纤维*车间缩醛化*过程中产生的酸性甲醛废水以及聚乙烯醇*过程中产生的部分污水,处理工艺以生化处理为主,包括活性污泥法和生物膜法等多种形式。经多年的运行结果表明,在废水的pH调节、大分子物质的降解、CODCr去除率、污泥的*终处置等方面都存在不少问题,特别是抗冲击负荷能力较低。
2 氧化沟工艺的应用
  化纤化工股份有限公司对污水处理厂的原工艺进行了改造,将原合建式表面曝气池改为氧化沟工艺,设计规模为1.2×104 m3/d,主要处理聚乙烯醇和新型维尼纶短纤维*过程中所排废水,目前运行效果良好。
2.1 设计进、出水水质及工艺流程
  设计进水水质为:pH=6.0,CODCr=600 mg/L,BOD5=250 mg/L,SS=80 mg/L。污水的组分为:醋酸、甲醇、芒硝、醋酸锌、醋酸乙烯、聚乙烯醇粉末等。
  设计出水的水质参照GB 8978—1996《污水综合排放标准》**标准。
2.2 改造的主要内容及设备选型
  改造的主要内容包括在各车间排放口加中和剂,保证进入污水处理厂的废水pH值≮6.0。将难生物降解物质聚乙烯醇粉末[*般聚合度2 000左右,其分子量约(8~10)×104 u]进行部分分离回收。增建1 200 m3事故排放池*座。改合建式表面曝气池为氧化沟,设计容积为10 500 m3(L=87.5 m,D=5.5 m×6道,H=3.7 m),废水总停留时间保证20 h以上,为低负荷设计。为保证污泥回流,增建20 m辐流式二沉池两座,其水力表面负荷约0.8 m3/(m2.h)。*后为尽可能降低出水CODCr含量,将原废弃水塘改作氧化塘,其停留时间约24 h。
  设备选型采用直径为2.85 m的变频调速式倒伞型表面曝气机5台,潜水低速推进器4台,半桥式吸泥机2台,无堵塞污泥回流泵3台以及可调式出水堰门等,同时为进*步提高出水水质,在氧化塘内安装了直径800 mm的高速表面曝气机4台。
3 结论
  ① 氧化沟运行负荷并非越低越好,试验表明,此氧化沟进水量增大,进水CODCr提高,运行反而稳定,突出表现在污泥浓度的稳定。就目前的运行情况,需不断地对氧化沟内补充氮(尿素及粪便)、磷,同时还投加适量硫酸亚铁进行絮凝,以加速污泥生长及减少二沉池污泥流失,至今已运行3个月仍没有剩余污泥排出。
  ② 维尼纶行业废水的特点是酸度高,因此加强氧化沟进水的pH值控制尤为重要,包括在车间排放口的初*中和、中和剂的选择(潮电石渣*,比生石灰易溶解,避免了电石渣上清液的硫化氢气味)。
  总之,使用氧化沟作为维尼纶行业废水的生化处理手段,运行稳定、可靠、管理方便,投资和运行费用不高,易于实现自动控制。
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